箱式回火爐外殼由國標鋼板和型鋼焊接制造,爐襯采用輕質高鋁節能保溫磚砌筑,結合硅酸鋁纖維棉復合爐襯保溫。湖北杠桿式石英退火爐箱式回火爐的電熱元件為長壽命設計、耐高溫高合制成,布置在爐膛兩側和爐底。湖北杠桿式石英退火爐爐門通過電動或液壓升降,小型箱式回火爐也可使用手搖爐門,爐門開啟時有斷路保護裝置停止送電加熱。采用微電腦溫度控制系統來高精度控制,回火工藝,全自動完成從進爐到出爐的回火熱處理全過程。
例如鈦合金于加熱和冷卻時發生同素異構轉變,低溫為α相密排六方結構),高溫為β相體心立方結構,其中間是“α+β”兩相區,即相變溫度區間。湖北杠桿式石英退火爐為了得到接近平衡的室溫穩定組織和細化晶粒,也進行重結晶退火,即緩慢加熱到高于相變溫度區間不多的溫度,保溫適當時間,使合金轉變為β相的細小晶粒;湖北杠桿式石英退火爐然后緩慢冷卻下來,使β相再轉變為α相或α+β兩相的細小晶粒。
加熱元件采用高溫合金電阻帶經特殊加工成形,采用耐熱陶瓷螺釘固定,既保證絕緣又能保證加熱元件的快速散熱性,從而確保其使用壽命比一般廠家長二到三倍,并且杜絕其在運行中的斷路現象。湖北杠桿式石英退火爐退火爐的控溫系統采用多區PID智能控溫方法,利用可控硅三相過零觸法能自動智能調節輸出功率百分比,使溫度完全按照工藝編程指令要求。湖北杠桿式石英退火爐控溫精度小于等于一攝氏度,爐膛有效空間溫度均勻性達到正負三攝氏度,有效確保工件不過燒,不熔氧,又能力保證工件熱處理合格率達到百分之一百。
退火爐采用金屬熱處理退火工藝湖北杠桿式石英退火爐將金屬緩慢加熱到一定溫度,保持足夠時間,然后以適宜速度冷卻。湖北杠桿式石英退火爐目的是降低硬度,改善切削加工性消除殘余應力,穩定尺寸,減少變形與裂紋傾向;細化晶粒,調整組織,消除組織缺陷。使經過鑄造、鍛軋、焊接或切削加工的材料或工件軟化,改善塑性和韌性,使化學成分均勻化,去除殘余應力,或得到預期的物理性能。鑄件在冷卻過程中,積累了大量的內應力,要通過退火爐來消除內應力。?
結構:退火爐爐門采用輕型鋼結構骨架,耐火纖維做隔熱保溫材料2.爐門提升動力:爐門采用電動升降,電動葫蘆裝在爐門龍門架上方。湖北杠桿式石英退火爐爐門密封:本爐門采用特殊彈簧與凸輪機構自動壓緊和軟邊密封裝置,可使爐門與爐體自動壓緊,確保爐子在生產過程中始終處于密封狀態,杜絕了高溫爐氣的外逸,改善了工作環境,保證了爐溫均勻性,增強節能效果。這種爐門密封裝置結構簡單,安全可靠,維修方便。湖北杠桿式石英退火爐這種機構在近幾年生產的全纖維棉臺車爐中使用效果很好。
風溫水平降低、噴煤效果差5號高爐風溫一直在1200℃以上,但2011年12月至2012年3月由于1號高爐擴容改造造成系流煤氣嚴重不足,甚至熱風爐燒爐都不能保證,熱風溫度下降100℃以上,同時5號高爐不能富氧,造成噴煤效果變差,惡化爐缸工作。湖北杠桿式石英退火爐無計劃的頻繁休風2012年元月12日,退火爐高爐爐況向涼,風口全部灌死,休風10小時。2012年元月19日,4號、10號風口二套燒壞,爐內大量進水,休風6小時處理。湖北杠桿式石英退火爐2012年元月28日,南料車鋼絲繩拉斷,休風12小時處理,頻繁的無計劃休風,加劇了爐況的惡化。